Trinity Exploration confiante après les déboires jacobins
Exploration et production de la Trinité
54.00p
16:55 03/05/24
Centré sur Trinité-et-Tobago Exploration de la Trinité a mis à jour le marché sur son troisième trimestre lundi, signalant que les préparatifs pour les tests de production étaient en cours après la découverte de pétrole Jacobin dans la région de Palo Seco, sur la côte de Trinidad, en août.
Partage FTSE AIM
771.53
17:14 03/05/24
Producteurs de pétrole et de gaz
9,466.10
16:54 03/05/24
La société cotée à l'AIM a déclaré que le puits était tubé jusqu'à 10,021 XNUMX pieds.
Une plate-forme de reconditionnement, Rigtech Rig 9, a été déployée sur le site du puits et, le 30 septembre, la plus basse des trois zones pétrolifères a été perforée.
Le puits a présenté un débit encourageant lors de la phase initiale de nettoyage, mais a rencontré un bouchon de sable temporaire.
Malgré cela, du pétrole léger de haute qualité a été récupéré du réservoir inférieur, avec des pressions à la fois dans le réservoir et à la tête de puits, ainsi que le débit atteint, décrits comme prometteurs.
Des efforts étaient en cours pour mettre en production le réservoir profond et hautement pressurisé.
Le puits a débité un total de 113 barils - 34 barils de pétrole et 79 barils de fluide de complétion - plus de sept heures avant la formation du bouchon de sable, ce qui rend trop tôt pour déterminer les débits de production durables de la zone.
Trinity a déclaré que la pression de la tête de puits fermée après perforation correspondait aux attentes basées sur une pression de réservoir de 7500 XNUMX psi.
Pour résoudre le problème du bouchon de sable, Trinity a déclaré qu'elle déployait une unité de tubes en spirale pour nettoyer le puits et faciliter l'optimisation de la production, avec des données de test de débit supplémentaires qui seraient fournies lorsqu'elles seraient disponibles.
Le pétrole produit à partir de la découverte a été vendu à Heritage Petroleum Company dans le cadre des accords de vente actuels dans le cadre de l'accord d'exploitation de location PS4.
En raison de la durée de forage prolongée et du programme d'essais élargi englobant trois zones, le coût total du forage, de la complétion et des essais à Jacobin devait dépasser les estimations de dépenses en capital précédentes.
Une mise à jour finale des coûts sera fournie une fois les détails finalisés.
Sur le plan opérationnel, Trinity a déclaré un volume de ventes moyen au troisième trimestre de 2,705 2,824 barils de pétrole par jour (bopj), soit légèrement inférieur aux XNUMX XNUMX barils quotidiens du trimestre précédent.
Cette baisse est imputable à un temps d'arrêt prolongé sur un puits clé du champ de Trintes, qui a depuis repris sa production.
En conséquence, les prévisions de ventes de production pour l’ensemble de l’année ont été mises à jour à 2,800 2,900 à 2,800 3,100 barils par jour, en baisse par rapport à la fourchette précédente de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX b/j.
En ce qui concerne la performance financière, Trinity a annoncé un prix moyen réalisé du pétrole de 72.5 dollars le baril au troisième trimestre, contre 63.7 dollars le baril au deuxième trimestre et 84.3 dollars le baril un an plus tôt.
L'EBITDA, avant couverture, s'est élevé à 4.6 millions de dollars pour le trimestre, soit une légère hausse par rapport au deuxième trimestre mais inférieur aux chiffres du troisième trimestre 2022.
Le prix d'équilibre d'exploitation par baril était de 42.27 $, reflétant principalement une baisse des volumes de ventes.
Le solde de trésorerie de Trinity s'élevait à 8.4 millions de dollars au 30 septembre, contre 11.3 millions de dollars fin juin et 16.5 millions de dollars à la même période en 2022.
Les emprunts sont restés stables à 2 millions de dollars.
Pour l'avenir, Trinity a déclaré avoir entrepris une étude avec Petrofac pour explorer les concepts de développement du bloc Galeota.
Il a déclaré que l'étude visait à identifier des projets à faible intensité de capital et à réduire les besoins de capital initiaux pour l'exploitation des réserves et ressources importantes de Galeota, avec des analyses économiques de portée en cours des options recommandées.
En outre, les réformes du régime de taxe supplémentaire sur les produits pétroliers (SPT) à Trinité-et-Tobago pourraient accroître la valeur économique des licences marines peu profondes de la côte Est et de la côte Ouest de Trinity, en attendant de nouveaux développements législatifs.
"Au cours de cette période, nous avons réalisé des progrès significatifs sur notre important puits Jacobin, en perforant la plus basse des trois zones pétrolifères le 30 septembre", a déclaré le PDG Jeremy Bridglalsingh.
« Nous avons eu un débit encourageant lors de la phase initiale de nettoyage, mais ce faisant, nous avons produit du sable qui a temporairement bouché le puits.
« Des travaux pour résoudre ce problème sont en cours ; la qualité du pétrole et la pression dans le puits sont très positives.
Bridglalsingh a déclaré que les résultats de l'étude de sélection du concept Galeota ont permis de valider l'approche de l'entreprise visant à réduire l'intensité capitalistique des projets qui contribueraient à améliorer l'économie, que les changements récemment proposés au SPT amélioreraient encore.
« J'ai hâte de fournir une nouvelle mise à jour sur nos progrès sur Jacobin, qui sont d'une importance capitale pour nos actionnaires, à mesure que nous progressons dans notre programme de test de puits. »
À 1245 BST, les actions de Trinity Exploration & Production étaient en baisse de 9.49% à 61.09p.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.